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\ 消費電力最大15%・年間80万円削減 /

真空成形機ヒーター部用
断熱カバー

※この商品は(株)浅野研究所と共同開発です。

特許出願中

(株)浅野研究所との

共同出願

製品名:カットオフカバー

真空成形工場の省エネ・節電

真空成形機省エネ対策にご関心がありましたら、

まずは資料ダウンロードください

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データ入力

真空成形工場の省エネ・節電

​工場の課題

カーボンニュートラルや

脱炭素化への対応

材料費の高騰や
エネルギーコストの上昇

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作業環境の悪化による労働災害

真空成形機の省エネ対策

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\真空成形工場の省エネ・節電 /

消費電力最大15%・年間80万円削減実績あり

真空成形機ヒーター部用
断熱カバー

製品名:カットオフカバー

\ 簡単30秒でダウンロード /

真空成形機ヒーター部用
断熱カバーとは

製品名:カットオフカバー

これまで省エネ対策が難しいとされてきた真空成形機専用の断熱カバーです。

ヒーター部分に設置することで、消費電力の削減やエネルギーロスを防ぎます。

IMG_3162.jpg

断熱カバーの効果

断熱カバーは、真空成形工場の省エネ・節電に効果的です。

省エネ対策
消費電力最大15%削減

コストカット
最大年間80万円削減

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作業環境改善

室内温度の上昇を防ぐ

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導入実績

九州工場

2段加熱FLCで検証

成形機1

成形機2

原料

PS

​原料

A-PET

サイクル

6.50秒 計測時間:6時間

サイクル

4.20秒 計測時間:6時間 

取付前

26.282kWh

取付後

24.022kWh

↳1時間あたり2.260kW(8.60%)削減

点火率

5~20%ダウン

取付前

37.155kWh

取付後

31.758kWh

↳1時間あたり5.397kW(14.53%)削減

点火率

4~14%ダウン

※各ヒーターで下げ巾が違います。

※各ヒーターで下げ巾が違います。

東北工場

2段加熱FLCで検証

​ヒーター容量

70whWh

取付後

4~5kwhの削減(約7%削減)

シート部の成形温度2°C低下

削減効果

年間874,800円コストカット

24時間270日稼働(電気代単価30円)4.5kwh×24h×270日=29,160kwh 29,160kw×30円=874,800円

東海工場

2段加熱FLCで検証

​原料

PP

​ヒーター温度

上下 397℃ 7.7サイクル

取付前

平均使用電気量 43.84kwh

取付後

平均使用電気量 37.55kwh

↳1時間あたり6.29kwh削減

削減効果

年間811,296円コストカット

16時間270日稼働(電気代単価30円)

6.2kwh×16h×270日×30円

=811,296円

真空成形工場の省エネ・節電

\ 消費電力最大15%・年間80万円削減 /

真空成形機ヒーター部用
断熱カバー

製品名:カットオフカバー

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